




小型吊车回转停止时没有缓冲怎么办,吊车回转抖动怎么办
一、故障现象吊车回转停止时没有缓冲,有明显的“碰硬”感觉和不稳定现象。其他方面表现均正常。 二、故障诊断小型吊车由回转马达、方向控制阀、制动阀、过载溢流阀等组成,找故障时,需要结合其液压系统图从各个部位的作用开始逐步排查。 经检查发现,回转马达工作正常,没有任何异响或发热,左右都能转,分析认为是好的。当回转方向时控制阀换向,滑阀左移压力通过单向阀从右侧进入回转马达,开启行程左、右都是正常的。用压力表检查,工作压力正常(14Mpa),工作时也没有振动和异响,说明回转溢流阀正常。制动阀主要是起制动作用,停车时能停住,制动阀正常,与制动阀无关。在上述检查没发现问题时,后检查蓄能器。蓄能器在回转缓冲时发挥重要作用。蓄能器又称蓄压器或储能器,在液压吊车中主要有两个功能, 首先利用发动机短时高速运转,在蓄能器中存储一定的能量,这样就减少了液压泵的供油量,从而节省了发动机的功率。 其次是在制动器或离合器工作时,利用蓄能器补偿泄漏,维持执行元件的压力在规定范围内波动。由于其反应迅速,工作稳定,在现代的液压吊车中,特别是日本吊车中有着相当广泛的应用。当打开制动压力调节器时,过载溢流阀的背压瞬时降低,过载溢流阀打开,使马达的进、排油路接通,降低压力,保护回转马达。在此过程中,马达的进油侧可出现负压,这是外侧油路的单向阀可以吸收惯性回转中的冲击压力。但由于蓄能器使用频繁等原因,在相对早的机型中,产生故障的频率也相对较高。常见故障是内部的氮气泄漏,压力显著降低,失去蓄压以及吸收惯性回转中的冲击压力的作用。通常可以采用下述简单方法判断蓄能器的好与坏。 首先起动小型吊车发动机,向蓄能器内储存压力,然后停止。其次,前后扳动离合器操作杆,使离合器反复离合很多次。再次过程中,离合器压力表指针起初缓慢地下降,而到一定的压力指示值位置时(通常是5MPA)会突然降到0.指针突然快降前的压力,即为蓄能器内的充压压力值。做这个测试的时候,如果能够看到蓄能器的压力表上的表针由慢慢下降到突然降为零,说明蓄能器内存储着一定的压力气体,即蓄能器是完好的。在维修检查中发现在扳动离合器操作杆一二次后,指针就迅速归零,说明蓄能器内用于储存压力的氮气已经漏掉,即蓄能器损坏失去作用,从而确定是蓄能器问题造成了这一故障现象。 三、故障排除检修中按技术要求对蓄能器重新充加氮气为6MPA,装上以后反复进行回转操作试验,回转停止时缓冲效果恢复正常,原有故障彻底排除。

小型吊车吊臂伸缩缸自动回收如何处理,吊臂自动下落的处理方法
小型吊车在工作中出现重载荷时,吊臂伸出无力,当伸缩控制阀手柄处于中位时,出现吊臂稳不住,慢慢回缩的故障,吊车无法安全正常工作。 检查小型吊车外部管线接头等,未发现漏油,一般分析判断为吊臂伸缩缸内活塞密封件密封不良,油液内泄造成。于是拆解吊臂伸缩包,更换密封件,重装后试吊,故障依旧,未能排除。 操作阀与伸缩液压缸之间装有平衡阀。平衡阀的油路,一端与操作阀的一个口相连,另一端通过活塞杆内部油道与伸缩液压缸的无杆腔相通。操作阀的另一个口通过活塞杆内油道与伸缩液压缸有杆腔相通,并与平衡阀控制油口相连。当滑阀处于中位时。两个口封闭,来自液压泵的工作油,通过操纵阀流回油箱。操纵阀的两个口与油箱相通,无控制压力,平衡阀处于关闭状态。同时 个口也封闭,从而将伸缩液压缸无杆腔内的油锁闭,使伸出的吊臂保持在臂长的某一位置,吊臂在重力作用下不能回缩。 若伸缩液压缸活塞密封不良, 个腔的压力油可窜入第二个腔,即使平衡阀关闭,也会产生吊臂回缩。现伸缩液压缸内新换了密封圈,密封不良予以排除。再次拆卸吊臂伸缩缸,拉出活塞杆,查看密封圈完好无损。经仔细检查,发现活塞端部有两处裂纹。 处裂纹呈现松动下陷趋势。活塞杆端为组焊件,两处裂纹使无杆腔与有杆腔油路窜通。在伸缩液压缸、吊臂及载荷重力作用下, 个腔压力油经两处裂纹进入第二个腔,在经过活塞杆内油道流入操作阀入口回油箱。维修人员装配时曾发现第二处裂纹,因不了解活塞杆油路结构,未作处理,致使换了密封圈后也未能排除故障。将裂纹处焊接修复装配后,吊臂自动回缩!


