




吊车如何防止固体杂质混入液压系统?
一般固体物质入侵途径有:液压油不洁;加油工具不洁;加油和维修、保养不慎;液压元件脱屑等。可以从以下几个方面防止固体杂质入侵系统: (1)加油时液压油必须过滤,加油工具应可靠清洁。不能为了提高加油速度而去掉液压油箱加油口处的过滤器。加油人员应使用干净的手套和工作服。 (2)保养时拆卸液压油箱加油盖、滤清器盖、检测孔、液压油管等部位,液压系统油道暴露时要避开扬尘,拆卸部位要先彻底清洁后才能打开。如拆卸液压油箱加油盖时,先除去油箱盖四周的泥土,拧松油箱盖后清除残留在接合部位的杂物(不能用水冲洗以免水渗入油箱),确认清洁后才能打开油箱盖。如需使用擦试材料和铁锤时,应选择不掉纤维杂质的擦拭材料和击打面附着橡胶的专用铁锤。液压元件、液压胶管要认真清洗,用高压风吹干后组装。选用包装完好的 滤芯(若包装损坏,虽然滤芯完好,也可能不洁)。换油地同时清洗滤清器,安装滤芯前应用擦试材料认真清除滤清器壳内部污物。 (3)液压系统的清洗油必须使用与系统所用牌号相同的液压油,油温在45~80℃之间,用大流量尽可能将系统中杂质带走。液压系统要反复清洗三次以上,每次清洗完后趁油热时将其全部放出系统。清洗完毕再清洗滤清器,更换新滤芯后加注新油。

小型吊车回转停止时没有缓冲怎么办,吊车回转抖动怎么办
一、故障现象吊车回转停止时没有缓冲,有明显的“碰硬”感觉和不稳定现象。其他方面表现均正常。 二、故障诊断小型吊车由回转马达、方向控制阀、制动阀、过载溢流阀等组成,找故障时,需要结合其液压系统图从各个部位的作用开始逐步排查。 经检查发现,回转马达工作正常,没有任何异响或发热,左右都能转,分析认为是好的。当回转方向时控制阀换向,滑阀左移压力通过单向阀从右侧进入回转马达,开启行程左、右都是正常的。用压力表检查,工作压力正常(14Mpa),工作时也没有振动和异响,说明回转溢流阀正常。制动阀主要是起制动作用,停车时能停住,制动阀正常,与制动阀无关。在上述检查没发现问题时,后检查蓄能器。蓄能器在回转缓冲时发挥重要作用。蓄能器又称蓄压器或储能器,在液压吊车中主要有两个功能, 首先利用发动机短时高速运转,在蓄能器中存储一定的能量,这样就减少了液压泵的供油量,从而节省了发动机的功率。 其次是在制动器或离合器工作时,利用蓄能器补偿泄漏,维持执行元件的压力在规定范围内波动。由于其反应迅速,工作稳定,在现代的液压吊车中,特别是日本吊车中有着相当广泛的应用。当打开制动压力调节器时,过载溢流阀的背压瞬时降低,过载溢流阀打开,使马达的进、排油路接通,降低压力,保护回转马达。在此过程中,马达的进油侧可出现负压,这是外侧油路的单向阀可以吸收惯性回转中的冲击压力。但由于蓄能器使用频繁等原因,在相对早的机型中,产生故障的频率也相对较高。常见故障是内部的氮气泄漏,压力显著降低,失去蓄压以及吸收惯性回转中的冲击压力的作用。通常可以采用下述简单方法判断蓄能器的好与坏。 首先起动小型吊车发动机,向蓄能器内储存压力,然后停止。其次,前后扳动离合器操作杆,使离合器反复离合很多次。再次过程中,离合器压力表指针起初缓慢地下降,而到一定的压力指示值位置时(通常是5MPA)会突然降到0.指针突然快降前的压力,即为蓄能器内的充压压力值。做这个测试的时候,如果能够看到蓄能器的压力表上的表针由慢慢下降到突然降为零,说明蓄能器内存储着一定的压力气体,即蓄能器是完好的。在维修检查中发现在扳动离合器操作杆一二次后,指针就迅速归零,说明蓄能器内用于储存压力的氮气已经漏掉,即蓄能器损坏失去作用,从而确定是蓄能器问题造成了这一故障现象。 三、故障排除检修中按技术要求对蓄能器重新充加氮气为6MPA,装上以后反复进行回转操作试验,回转停止时缓冲效果恢复正常,原有故障彻底排除。


