




汽车吊液压缸工作为何不稳定
汽车吊在工作时,各零部件的温度都有正常范围,作业期间要注意观察,在12吨汽车吊工作期间,液压缸为何会出现不稳定的情况呢,一起了解下吧。 1、液压泵或液压缸进入空气 空气压缩或膨胀会造成活塞滑移或爬行。排除措施是检查液压泵,设置专门的排气装置,快速操作全行程往返数次排气。 2、液压缸内部涩滞 液压缸内部零件装配不当、零件变形、磨损或形位公差超限,动作阻力过大,使液压缸活塞速度随着行程位置的不同而变化,出现滑移或爬行。原因大多是由于零件装配质量差,表面有伤痕或烧结产生的铁屑,使阻力增大,速度下降。解决方法是重新修理或调整,更换12吨汽车吊损伤的零件及清理铁屑。 3、润滑不良或液压缸孔径加工超差 因为活塞与缸筒、导轨与活塞杆等均有相对运动,如果润滑不良或液压缸孔径超差,就会加剧磨损,使缸筒中线直线性降低。这样活塞在液压缸内工作时,摩擦阻力会时大时小,产生滑移或爬行。排除办法是先修磨液压缸,再按配合要求配制活塞,修磨活塞杆,配置导向套。

8吨吊车吊臂伸缩故障解决方法
8吨吊车时我们常用吨位的吊车,大家在使用8吨吊车时是否发现,吊臂伸缩时出现抖动并发出响声。如果存在,不仅仅是润滑不够的原因,很可能是发生故障了。下面我们了解一下解决8吨吊车出现这种状况的方法。 当臂杆全部伸出后,发现第四节臂杆左上侧大约有宽40-50mm、深0.2-0.3mm、长6m的长方形沟痕,且两个边拉痕比较重。臂杆的右面无磨损现象。拆下第三节臂杆前方上下左右的滑块检查,左侧滑块有磨损痕迹,而右侧的没有。说明伸缩臂与滑块左右面的间隙调整得不当,伸缩臂杆稳定性差。第四节臂杆左上侧沟痕是由于第三节臂杆后部滑块的脱落或磨损使滑块托架与臂杆摩擦所致,并发出响声。 8吨吊车更换滑块维修滑块托架,调整滑块与伸缩臂的间隙,涂以润滑脂,同时,调节固定缩臂绳的调节杆使其有一定的张紧力(原张紧力不够),故障消失。


