




起重吊装吊臂出现故障是什么原因
起重吊装今天来为大家分析一下吊车吊臂出现故障是什么原因造成的: 一、起重臂不能用于由敏感故障 譬如第二节起重臂缩回后,第三、四节起重臂不能用于由敏感,多是由电液换向阀的故障起身的。 譬如第二、三恶人起重臂缩回后,第四节起重臂不克不及缩回,多是由电液换向阀的故障引起。但应注意:检查时,仅给先导阀通电,第四节起重臂仍不克不及用于由敏感。其原因是:第二个液压缸已缩回,起重臂上的杆长检测器已散布信号是反映消息的物理,放纵开端电磁换向阀断电。液动换向阀在复位弹簧感化下回到原位,把第三个液压缸回油路堵死。所以要使第四节起重臂缩回,需要使先导电磁换向阀同时通电。 二、起重臂不克不及外伸阻碍 如果第二节起重臂伸出后,第三、四季起重臂不能外伸,多数是由电液换向阀的阻碍起身的。如果第二、三节起重臂用于由敏感后,第四节起重臂不能用于由敏感,多是由电液换向阀阻碍引起。 三、起重臂伸缩头绪混战的 起重臂外伸时不按第二、三、四季的秩序或缩回时不按四、三、二节的秩序完成功课,多是因为电路来源,先导电磁换向阀提前通电或提早断电,应视察发号安装,调整控制电路。

吊车减速机的性能特点
考虑起重机吊车各机构的工作特点、传动范围、进一步提高产品性能,采用较少规格满足用户多方面的要求,吊车减速机其特点为:1)承载能力高。齿轮采用渗碳、淬火、磨齿加工、承载能力比调质滚齿的软齿面和中硬齿面齿轮减速器有大幅度提高。2)体积小、重量轻。与软齿面和中硬齿面减速器相比,相同承载能力减速器可降低2~4个相当机座号。3)效率高、噪音低、振动小。采用磨齿加工提高了精度等级,齿轮又进行了修缘,每级齿轮的综合效率为0.98,振动和噪音显著降低。4)采用多级数,减少单级速比,可拉开中心距、降低减速器整机高度,满足起重机吊车各机构的要求;减速器的 大公称传动比达到400,满足了慢速起重机吊车的要求。5)三支点减速器,可立式、卧式、甚至偏转一定角度安装,方便灵活。6)本系列减速器有三四级结合型(即三级的装配型式,四级的传动比)为慢速起重机吊车的通用化提供了前提。


